東莞市卓鼎機械設備科技有限公司
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現就曾經(jīng)發(fā)生干涉現象的一個(gè)典型案例進(jìn)行介紹與解析。問(wèn)題發(fā)生的生產(chǎn)線(xiàn)屬于連續通過(guò)式生產(chǎn)線(xiàn),電泳槽體積120 m3,入槽角度35°,節距5.6 m,節拍28 JPH,原本生產(chǎn)線(xiàn)專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)面包車(chē),使用材質(zhì)為普通冷軋鋼板,由于產(chǎn)量不足,根據公司戰略導入A型轎車(chē)進(jìn)行混線(xiàn)生產(chǎn)。A型車(chē)是微型轎車(chē),車(chē)長(cháng)3.2 m,B型車(chē)是箱式面包車(chē),車(chē)長(cháng)3.5 m。在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現,在A(yíng)型車(chē)的機蓋前緣10 cm的范圍內烘干后出現直徑為0.3 ~ 0.8 mm、密度不超過(guò)50個(gè)/100 cm2的凹陷,用30 ~ 40倍光學(xué)放大鏡顯微觀(guān)察為輕微不露底、分布均勻的孔,發(fā)生概率在15%左右,中涂前需要進(jìn)行人工打磨至局部露底,這樣會(huì )增加人工成本,局部防腐蝕能力下降。
2 原因分析
A型車(chē)的試生產(chǎn)階段由于投入車(chē)輛較少,只進(jìn)行了兩次單獨過(guò)車(chē)以及3臺連續過(guò)車(chē),以便確認單車(chē)膜厚分布以及最高膜厚的變化,因此在新車(chē)型導入階段未見(jiàn)異常。B型車(chē)順利進(jìn)入爬產(chǎn)階段,在爬產(chǎn)初期,由于A(yíng)型車(chē)的電泳前維護工作較多,很難形成A、B型車(chē)的混線(xiàn)連續生產(chǎn),乃至在A(yíng)型車(chē)的機蓋前緣發(fā)現針孔不良時(shí),被當作局部的污染物造成的縮孔進(jìn)行分析與處置。后來(lái)隨B+A的混線(xiàn)連續過(guò)車(chē)模式逐漸增多,A型車(chē)在相同部位反復出現縮孔,在電泳槽液中未發(fā)現油污染跡象,且B型車(chē)和A型車(chē)的其他部位未見(jiàn)類(lèi)似縮孔的發(fā)生,所以才將問(wèn)題與干涉現象聯(lián)系在一起。通過(guò)分析認定:由于前方B型車(chē)打開(kāi)的后蓋與A型車(chē)進(jìn)入電泳槽的時(shí)候機蓋前緣距離過(guò)近(軌跡測量最近距離為600 mm),導致了干涉現象的發(fā)生,造成氧氣縮孔。發(fā)生在A(yíng)型車(chē)開(kāi)始進(jìn)入電泳槽但是還沒(méi)到達一段電壓接電的時(shí)間段,此時(shí)前方的B型車(chē)已經(jīng)進(jìn)入電泳的第二段高壓段,處于接電狀態(tài),前車(chē)有空位、A+B、A+A、B+B的組合不會(huì )發(fā)生干涉現象,僅是B+A的組合中間沒(méi)有空位的情況發(fā)生干涉現象。
氧氣縮孔表現為:在問(wèn)題區域內分布均勻,不會(huì )出現突沸油縮孔那樣縮孔大小不一、分布不均的現象,也不會(huì )像氫氣爆孔那樣尖銳露底,位置集中,從形狀上容易跟急升溫爆孔混淆,但爆發(fā)的部位有一定差異。
在生產(chǎn)線(xiàn)上對干涉部位以及非干涉部位進(jìn)行電壓隨線(xiàn)測量,通過(guò)對測量曲線(xiàn)的解析,也發(fā)現在發(fā)生干涉的機蓋前緣產(chǎn)生比較大的負電壓,提示該部位有陽(yáng)極的水解反應發(fā)生。
3 發(fā)生機理
陰極電泳的工作原理為:被涂物印加陰極電源,通電后整個(gè)電泳涂裝過(guò)程伴隨著(zhù)電泳、電解、電沉積、電滲4種物理化學(xué)反應而在被涂物表面形成漆膜[1]。其中水的電解反應在陰極生成堿性的OH-及H2,陽(yáng)極則生成酸性的H+及O2。在產(chǎn)生干涉現象的過(guò)程中,剛剛進(jìn)入槽體又沒(méi)有印加陰極電源的車(chē)體如果距離前車(chē)過(guò)近,就會(huì )產(chǎn)生分極現象,導電體靠近陰極的部位成為陽(yáng)極,遠離陰極的位置成為陽(yáng)極,導電體內產(chǎn)生電子的流動(dòng),陰陽(yáng)兩極發(fā)生水的電解反應。由于液體在陽(yáng)極附近產(chǎn)生的壓力,釋放出來(lái)的O2需要積聚到一定的體積才能產(chǎn)生足夠的浮力脫離金屬表面,因此在車(chē)身印加陰極電壓的時(shí)候,因電沉積產(chǎn)生的漆膜會(huì )將沒(méi)有來(lái)得及逃逸的O2泡限制在漆膜底部。烘烤過(guò)程中,由于O2的氣泡過(guò)大,電泳涂料來(lái)不及通過(guò)流平填補氣體擠出后留下的凹陷,故而形成分布均勻、大小相近的凹陷,也稱(chēng)為氧氣針孔。而分極后的陰極因為H2被漆膜分割成不能聚集的單元,故而不會(huì )形成大的氣泡以及凹陷。
連續式電泳生產(chǎn)線(xiàn)在設計之初會(huì )根據被涂物的最大尺寸以及行走鏈條的節距長(cháng)度設計掛距,一般確保被涂物的間距在1 000 mm以上。但是在電泳入槽階段,工件前后距離由于入槽角度變化而造成間距縮短;另外,由于新的被涂物在導入過(guò)程中被涂物尺寸超出原設計的最大尺寸,或者被涂物尺寸沒(méi)有超標,但是由于支撐點(diǎn)的位置造成被涂物前突或后伸,在與其他被涂物混線(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中,也會(huì )出現被涂物間距變小的現象。在步進(jìn)式生產(chǎn)線(xiàn)上,干涉現象的發(fā)生多是由于接觸不良造成的,具體過(guò)程就是在電泳過(guò)程中,由于掛具的若干掛點(diǎn)絕緣會(huì )發(fā)生涂裝不良,絕緣狀態(tài)持續到電泳過(guò)程結束看到的現象就是絕緣掛點(diǎn)的工件未形成電泳漆膜,如果絕緣掛點(diǎn)中途通電電泳,則大概率發(fā)生干涉現象。
在整車(chē)生產(chǎn)線(xiàn),干涉現象一般發(fā)生在連續過(guò)車(chē)的后車(chē)前機蓋以及防撞梁上;在部品生產(chǎn)線(xiàn)一般發(fā)生在同一掛具平行垂直放置的工件上,伴隨著(zhù)接觸不良、中間突然加電的情況,會(huì )在問(wèn)題工件上出現氧氣針孔。
4 實(shí)驗室再現
試驗設計如下:并排3塊板子,彼此絕緣,通過(guò)導線(xiàn)連接,其中一條設置開(kāi)關(guān),如圖1所示。電泳開(kāi)始時(shí)其中兩條正常接續,中途啟動(dòng)開(kāi)關(guān),啟動(dòng)第三條連線(xiàn),三者同時(shí)結束電泳,分別清洗,觀(guān)察烘烤后板面情況。
實(shí)驗室再現的中間電泳板板面其中一面是正常電泳,顯示為陰極,另外一面會(huì )出現凹陷,嚴重情況下會(huì )產(chǎn)生露底現象,如圖2所示。以上結果驗證了干涉現象原理。
5 解決措施
5.1 臨時(shí)措施
通過(guò)前期論證,車(chē)間采取避免產(chǎn)生B+A組合的上件安排,一旦發(fā)現這種組合,則通過(guò)在前處理工序B型車(chē)后增加空位的方式作為臨時(shí)處置方案。
5.2 長(cháng)期措施
B型車(chē)大角度打開(kāi)的后門(mén)蓋由于試線(xiàn)期間在局部有氣囊產(chǎn)生,通過(guò)變換開(kāi)啟角度作為氣囊的解決對策,由于與A型車(chē)混線(xiàn)生產(chǎn),維持原有的后門(mén)開(kāi)啟角度就會(huì )導致B+A的組合在A(yíng)型車(chē)機蓋前緣產(chǎn)生氧氣針孔,通過(guò)與生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)協(xié)調,后背門(mén)先不進(jìn)行與車(chē)身的正常軸連接,通過(guò)治具懸掛在后門(mén)位置,但是降低整體的高度,在保證氣囊不出現的基礎上使電泳入槽時(shí)B型車(chē)與A型車(chē)機蓋前緣的距離保持在1 000 mm左右,電泳烘干后在打膠線(xiàn)進(jìn)行恢復連接的工序,工藝改善后氧氣針孔消失。
6 拓展
電泳產(chǎn)生干涉現象的部位,首先受到影響的是基材的防腐能力,其次也會(huì )影響電泳外觀(guān)乃至上層漆膜的外觀(guān),因此必須消除干涉現象。通過(guò)以上典型案例的分析解決,干涉現象解決措施有以下幾個(gè)方面:
1)通過(guò)設備的調整消除干涉現象。入槽側陽(yáng)極加裝控制電流單向流動(dòng)的二極管;切斷入槽側前端的部分陽(yáng)極導線(xiàn),減少分極過(guò)程中陽(yáng)極對車(chē)身的影響;延長(cháng)工件發(fā)生干涉相關(guān)工件之間的距離或加大節距。
2)通過(guò)工藝變更消除干涉現象。通過(guò)不同車(chē)型的安排避免間距過(guò)近的組合出現;降低一段電壓避免水解反應的劇烈發(fā)生。
3)通過(guò)涂料調整消除干涉現象。通過(guò)排放超濾液降低槽液MEQA的數值以期減少游離酸的濃度;降低槽液固體含量以期降低槽液電導。
4)通過(guò)被涂物基材調整消除干涉現象。更換問(wèn)題部位材質(zhì),減少水解反應的發(fā)生,一般指鍍鋅鋼板質(zhì)量的調整。
7 結語(yǔ)
電泳涂裝過(guò)程中的干涉現象很容易與其他問(wèn)題混淆,需要辯證地分析,并進(jìn)行再現試驗確認,這樣才能對癥下藥,及時(shí)解決問(wèn)題,提高生產(chǎn)線(xiàn)的生產(chǎn)效率。