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卡車(chē)涂裝線(xiàn)分析

發(fā)布時(shí)間:2022-05-24 14:22:02  瀏覽次數:

效益是企業(yè)生存的價(jià)值與基礎,制造業(yè)節能降耗工作做到位,會(huì )取得顯著(zhù)的實(shí)際成效。車(chē)身涂裝現場(chǎng)分部一直是公司的耗能大戶(hù),分部能耗約占廠(chǎng)區總能耗的55%,占生產(chǎn)制造能耗的70%,故分部能耗使用情況一直備受關(guān)注,為了使分部能耗更優(yōu)化,本文對各工序能耗情況進(jìn)行系統分析,對目前存在的節拍浪費、員工操作設備不便,以及管理不細化造成的現場(chǎng)能源浪費情況,進(jìn)行全面梳理、改進(jìn)及固化管理,提高生產(chǎn)節拍,降低生產(chǎn)過(guò)程中的能源消耗。

1涂裝線(xiàn)現狀

全面梳理涂裝現場(chǎng)生產(chǎn)線(xiàn)各工序設備燃動(dòng)力情況,逐工位進(jìn)行研究,尋找節能機會(huì ),分析思路為:(1)設備是否存在空載運行情況;(2)設備是否存在運行較慢造成操作者等待,延長(cháng)節拍情況;(3)設備是否存在操作按鈕距離操作者工作區域較遠,不利于及時(shí)關(guān)機情況;(4)設備能否在保證質(zhì)量的前提下對工藝參數進(jìn)行合理調整,避免大馬拉小車(chē),減少能源消耗量,提高生產(chǎn)節拍;(5)是否存在員工操作散漫,無(wú)規章制度要求的失控情況。尋找到節能機會(huì )后,每一項成立研討小組進(jìn)行改進(jìn),主要分為技改與管控兩方面,發(fā)現存在設備空載運行、設備運行較慢、操作按鈕距離較遠、工藝浪費等方面9個(gè)節能機會(huì ),其中7項技改為主,管控為輔;2項管控為主,技改為輔。

2創(chuàng )新方案及實(shí)施效果
2.1修改前處理電泳風(fēng)機啟動(dòng)程序

前處理電泳共計7臺風(fēng)機,脫脂送排風(fēng)機與磷化送排風(fēng)機(前處理加熱類(lèi)啟動(dòng)程序控制)、入口排風(fēng)機(前處理噴淋類(lèi)啟動(dòng)程序控制),電泳排風(fēng)機、水洗送風(fēng)機(電泳啟動(dòng)程序控制)。

修改前處理加熱類(lèi)、噴淋類(lèi)自動(dòng)啟動(dòng)與電泳自動(dòng)啟動(dòng)程序,修改各風(fēng)機的啟動(dòng)條件,原啟動(dòng)條件為按下按鈕后,每間隔10s啟動(dòng)1臺風(fēng)機?,F在由一鍵啟動(dòng)改為各風(fēng)機按照第1掛駕駛室位置以及槽液溫度進(jìn)行啟動(dòng):①入口排風(fēng)機在第1掛駕駛室到達小車(chē)上線(xiàn)時(shí)啟動(dòng)前處理噴淋類(lèi)設備時(shí)啟動(dòng),保持不變;②脫脂送風(fēng)機、脫脂排風(fēng)機在按下啟動(dòng)按鈕后且當槽液溫度升為40℃時(shí)啟動(dòng);③磷化送風(fēng)機、磷化排風(fēng)機在按下啟動(dòng)按鈕后且當槽液溫度升為35℃時(shí)啟動(dòng);④電泳排風(fēng)機在第1掛駕駛室到達純水洗時(shí)啟動(dòng)電泳設備時(shí)啟動(dòng),保持不變;⑤水洗送風(fēng)機在第1掛駕駛室到達UF2(超濾2)時(shí)啟動(dòng)。

該方案脫脂送排風(fēng)機、磷化送排風(fēng)機(功率均為7.5kW)每個(gè)生產(chǎn)日可減少開(kāi)機時(shí)間1h,水洗送風(fēng)機(5.5kW)可減少開(kāi)機時(shí)間15min,按年產(chǎn)250d,電費按照0.75681元/kW計算,可節約5936元。

2.2改造電泳打磨工位車(chē)頂吹塵裝置

2016年現場(chǎng)自行設計了一套電泳打磨車(chē)頂吹塵裝置,在生產(chǎn)過(guò)程中對駕駛室頂部進(jìn)行自動(dòng)吹塵,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。但是該裝置打開(kāi)后一直吹掃壓縮空氣,而駕駛室與駕駛室之間存在距離,當停線(xiàn)時(shí)則需要員工關(guān)閉開(kāi)關(guān),操作不便且造成大量能源浪費。

對該裝置進(jìn)行改造,增加整流電源提供24V直流電,使用光電開(kāi)關(guān)感應駕駛室位置使繼電器吸合控制電磁閥啟閉,從而實(shí)現駕駛室到達吹塵裝置底部時(shí)吹掃。同時(shí)將打磨線(xiàn)輸送帶運行反饋信號連入該系統,當停線(xiàn)時(shí),即便駕駛室在吹塵裝置底部,也不進(jìn)行吹掃。吹掃的2個(gè)必要條件是輸送帶運行,駕駛室到位。

壓縮空氣壓力為0.6MPa,流速約為15m/s,孔半徑為10mm,共計8個(gè)孔,因此每小時(shí)可使用壓縮空氣15m/s×3.14×(10mm/1000×10mm/1000)×8×3600s=135.65m3,該方案可將吹掃時(shí)間由每個(gè)橇的4min變?yōu)?min56s,因此按照壓縮空氣單價(jià)0.15元/m3計算,每輛駕駛室可節約135.65m3/3600s×(2405-1765)/2×0.15=0.18元,按年產(chǎn)10萬(wàn)輛計算,可節約費用為1.8萬(wàn)元。

2.3檢修發(fā)交提升節拍

發(fā)交積放鏈工位生產(chǎn)節拍為2.5min/車(chē)左右,總裝單班節拍為3min/車(chē),面漆線(xiàn)綜合節拍為2.32min/車(chē),該工位速度過(guò)慢會(huì )造成面漆線(xiàn)堵車(chē),使設備空轉,同時(shí)總裝開(kāi)雙線(xiàn)后,節拍為2車(chē)3min,節拍低于總裝生產(chǎn),現場(chǎng)出現故障后補充庫存較慢,可能會(huì )影響總裝生產(chǎn)。

將上線(xiàn)積放鏈工位運行步驟拆分,通過(guò)分析吊具與地面滾床連鎖,在保證安全的前提下找出可縮減時(shí)間的情況,具體改造方案如下:①提高升降機高速頻率:將變頻器高速運行頻率由26Hz調整為40Hz,由于升降機下降減速開(kāi)關(guān)與到位開(kāi)關(guān)距離較近,如果再提高頻率,則會(huì )沖過(guò)位,因此最大為40Hz。②消除吊具到位后滾床運行時(shí)間:修改PLC(控制程序)中的滑橇進(jìn)入條件。

改造后整個(gè)檢查精修線(xiàn)正常生產(chǎn)節拍由2.5min/車(chē)提高到2min/車(chē)以?xún)?,既為供應總裝提供了保障,又為面漆節拍提升提供了鋪墊。

2.4提升面漆線(xiàn)節拍

對整個(gè)面漆線(xiàn)設備進(jìn)行拆分,尋找面漆線(xiàn)生產(chǎn)瓶頸。依據漆前處理線(xiàn)綜合節拍、金屬粉機器人節拍、清漆機器人節拍、面漆烘干爐正常生產(chǎn)節拍、面漆烘干爐綜合出車(chē)節拍,參考油漆溫度窗口與面漆烘干爐爐溫曲線(xiàn)數據,從爐溫曲線(xiàn)可以看出目前駕駛室升溫到工藝溫度需要的時(shí)間,對照油漆溫度窗口剛好滿(mǎn)足工藝要求的最低限值。

具體改造方案如下:①提高面漆烘干爐三區溫度:調整烘干爐主控柜溫限表參數與燃燒器點(diǎn)火PLC程序,將各區溫度由148~150℃調整到158~160℃;②調整機運節拍:面漆烘干爐靠雙鏈輸送,提速時(shí)需要同步速度,工件升溫至工藝要求的140℃時(shí)間為13min,工件在140℃的保溫時(shí)間為20min,在強冷室的降溫時(shí)間為5min,每提高10℃烘烤時(shí)間大約能夠降低烘烤時(shí)間5min(因與烘干爐結構有關(guān),需要通過(guò)爐溫測試儀實(shí)測,但要考慮過(guò)烘烤問(wèn)題),因此可將面漆烘干雙鏈、前后交接滾床變頻器低速頻率提升5min/(13min+20min-5min)=17.9%,提升節拍的同時(shí)并保持同步。

調整后的溫度通過(guò)爐溫測試反映工件溫度與烘干時(shí)間完全能達到工藝要求,連續走正常駕駛室節拍實(shí)測由2min/車(chē)降為1.78min/車(chē),綜合節拍為2min/車(chē),單車(chē)縮短節拍為0.32min/車(chē)。根據表1,生產(chǎn)過(guò)程中面漆線(xiàn)與底漆線(xiàn)去除維持用能額外用電與天然氣后的費用比例為2.43∶1。根據表2數據得出,生產(chǎn)時(shí)車(chē)間每分鐘去除維持用能額外用電和天然氣費用為64.6元,計算得面漆線(xiàn)每分鐘去除維持用能額外用電和天然氣費用為64.6元×2.43(/2.43+1)=45.77元,按年產(chǎn)10萬(wàn)輛計算,則可節約45.77×0.32×100000=1464640元。

2.5提升底漆線(xiàn)節拍

目前底漆線(xiàn)節拍瓶頸為脫脂、磷化、電泳時(shí)間、電泳烘干爐烘干時(shí)間,如能提高這部分節拍,可直接提升整條電泳線(xiàn)節拍,大大降低單車(chē)能耗。該項共分2小項:①脫脂、磷化、電泳時(shí)間壓縮:需要與輔料供應商商討確定每個(gè)雙槽的最小運行時(shí)間,實(shí)際測算目前的運行時(shí)間,做出調整計劃后,改造單臺小車(chē)的運行參數,實(shí)際驗證產(chǎn)品質(zhì)量后再調整其他小車(chē),最后固化。②電泳烘干爐時(shí)間壓縮:查看電泳漆的溫度窗口,目前為170℃,烘干時(shí)間>20min,在溫度窗口中溫度可提升,而時(shí)間可以縮短,具體方案與面漆烘干爐壓縮時(shí)間方案一致。

經(jīng)過(guò)提溫提速,目前電泳節拍控制在1.8min/車(chē),單車(chē)減少0.2min/車(chē),現場(chǎng)電泳線(xiàn)正常生產(chǎn)過(guò)程中每分鐘消耗能源費用為64.6×1(/2.43+1)=18.83元左右(電泳線(xiàn)每分鐘消耗能源費用計算依據見(jiàn)表1、表2),按年產(chǎn)10萬(wàn)輛計算,則可節約能源費用為18.33元/輛×0.2min/輛×100000輛=376600元。

表1 生產(chǎn)過(guò)程中面漆線(xiàn)與底漆線(xiàn)去除維持用能額外用電與天然氣后的費用比例

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表2 項目實(shí)施前一年能源統計分析

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2.6增加機器人編碼

涂裝現場(chǎng)分部生產(chǎn)模式為一橇兩車(chē)(即2臺同車(chē)型同顏色駕駛室放置在1個(gè)滑橇上生產(chǎn)),改進(jìn)前機器人自動(dòng)噴涂編碼規則共有9種情況,具體如表3所示。當生產(chǎn)中有某種車(chē)型數量為奇數情況時(shí),需要單橇單車(chē)進(jìn)行面漆噴涂,生產(chǎn)效率降低50%,嚴重影響生產(chǎn)節拍,需要進(jìn)行改進(jìn)。

表3 改進(jìn)前機器人自動(dòng)噴涂編碼規則

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修改機器人自動(dòng)噴涂PLC程序,通過(guò)增加一位編碼(option),在原有機器人編碼1~9的基礎上增加11~19編碼(Body編碼+10*option編碼為最終編碼),涵蓋了不同車(chē)型使用一個(gè)橇的生產(chǎn)模式。因部分訂單配置為玻璃鋼面罩(由外飾件廠(chǎng)家供應),車(chē)身面漆時(shí)不需要噴涂金屬面罩,故需要增加機器人自動(dòng)噴涂時(shí)無(wú)面罩噴涂程序編碼,改進(jìn)后機器人自動(dòng)噴涂編碼規則共有18種情況。具體如表4所示。

表4 改進(jìn)后機器人自動(dòng)噴涂編碼規則

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針對上述機器人自動(dòng)噴涂編碼規則,重新設計相應機器人軌跡程序與噴涂表4參數,使之實(shí)現自動(dòng)切換噴涂,實(shí)現輸入編碼后機器人自動(dòng)噴涂上述所有組合車(chē)型,確保面漆生產(chǎn)不再有單橇單車(chē)的情況,保證了生產(chǎn)節拍。

增加機器人自動(dòng)噴涂時(shí)無(wú)面罩噴涂程序減少了油漆浪費,單車(chē)可減少5元/車(chē)左右,同時(shí)混橇生產(chǎn)避免一橇單車(chē)情況,減少空拍率,進(jìn)一步提高面漆綜合節拍,提高了涂裝現場(chǎng)分部產(chǎn)能。

2.7重新策劃現場(chǎng)照明系統數量與位置

經(jīng)過(guò)現場(chǎng)查看落實(shí),室內照明燈部分位置會(huì )造成駕駛室反光影響人員對駕駛室進(jìn)行檢查以及照度高于要求等,因此存在能源浪費情況。

對室體所有照明燈設置編號,將不需開(kāi)啟的照明燈編制進(jìn)入現場(chǎng)精益生產(chǎn)管理規定,將白夜班均不需要開(kāi)啟的照明燈在驗證工藝條件后進(jìn)行拆除或斷電,并對員工進(jìn)行培訓,由設備管理員每周巡檢進(jìn)行監督。

經(jīng)統計共關(guān)閉102盞燈,58W一盞,按年產(chǎn)250d,每天生產(chǎn)16h計算,可節約能源費用為17909元。

2.8提前關(guān)機鍋爐

前處理預脫脂、脫脂、磷化槽需要熱水升溫到工藝要求,但生產(chǎn)結束時(shí)發(fā)現槽液溫度長(cháng)時(shí)間在工藝溫度以上,存在能源浪費。且氣溫不同,前處理槽液的降溫速度不同,只要保證駕駛室到位時(shí)溫度在工藝范圍之內即可。

摸索前處理槽液的升溫時(shí)間與降溫速度,縮短鍋爐開(kāi)機運行時(shí)間,提前關(guān)閉鍋爐時(shí)間。驗證完畢后,修改鍋爐啟停方式管理規定,同時(shí)在前處理PLC程序中限定保護,當鍋爐房循環(huán)水溫度降到槽液溫度以下時(shí),關(guān)閉板式換熱器的進(jìn)水閥門(mén)。

經(jīng)過(guò)驗證,鍋爐可延后開(kāi)啟20min(2臺鍋爐),提前關(guān)閉30min(1臺鍋爐),每天可減少鍋爐開(kāi)啟時(shí)間為70min,鍋爐每小時(shí)消耗天然氣量為100m3/h左右,按年產(chǎn)250d計算,天然氣費用按3.153元/m3計算,每年可節約能耗費用為91962.5元。

2.9調整冬季不生產(chǎn)保溫時(shí)鍋爐的參數

冬季長(cháng)時(shí)間不生產(chǎn)時(shí),需要開(kāi)啟鍋爐為四號空調(輸調漆間)和溫控間保溫,目前設定為85℃,而四號空調設置溫度為22~30℃,不需要高溫的熱水保溫。

研究循環(huán)水相應適宜調控輸調漆間與溫控間的溫度,找到適宜溫度后修改鍋爐啟停方式管理規定,設定開(kāi)啟模式,在該狀態(tài)下水溫設置為30℃。在保證設備正常運行的基礎上降低了熱水溫度,減少了能源消耗。

3結語(yǔ)

本文通過(guò)技改將生產(chǎn)設備改為自動(dòng)控制啟停、消除生產(chǎn)節拍瓶頸、減少升溫設備等改進(jìn)措施為企業(yè)每年在能耗上減少約200萬(wàn)元。綜上所述車(chē)身涂裝生產(chǎn)線(xiàn)節能優(yōu)化工作需持續、有效、重點(diǎn)地進(jìn)行,不斷為企業(yè)在行業(yè)內站穩腳跟奠定基礎。


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